斗轮堆取料机回转支承采用手动润滑,每班向回转支承内注入双曲线齿轮油因双曲线齿轮油粘度较低,回转支承内不易储油,故粉尘易侵入回转支承内沉积在滚道内的粉尘无法清理,导致注油管道堵塞、滚柱卡死在滚道内欲清理必须将整机拆卸后方可进行,其费用需10万元左右,而且延时误工,影响生产笔者研制的免拆清理技术,既节约经费和人力,又不影响生产。
利用临时增添的辅助设备向回转支承内注入高压除垢液,通过斗轮堆取料机反复回转,使回转支承摩擦副间相对运动,将沉积在滚道内的油垢、粉尘清理干净清理后再向回转支承内注入机油,将除垢液清理干净清理时在回转支承下设置环形槽,将清理用的废油进行回收,避免污染环境清理后,将增添的辅助设备拆除,更换为手动干油泵,恢复原机润滑系统利用手动干油泵,向回转支承内注入锂基润滑脂进行润滑推荐每500工作小时清理一次,每次清理费用约2000元,每年可节约资金15万元。